生水作為火電廠(chǎng)生產(chǎn)用水,增加了反滲透膜結垢或被污染的風(fēng)險,異常情況主要表現在給水壓力、壓差、產(chǎn)水流量和脫鹽率的變化,應結合預處理方式和原水水質(zhì)進(jìn)行判斷,確定結垢或污染物類(lèi)型。碳酸鈣垢和硫酸鈣垢的清洗主要采用酸和EDTA鹽,微生物和細菌污染采用非氧化性的殺菌劑,鐵污染的清洗劑主要是NaHSO3溶液,無(wú)機膠體污染采用低濃度的NaOH溶液,在清洗過(guò)程中應嚴格控制清洗劑的溫度和pH值。
關(guān)鍵詞:反滲透;化學(xué)清洗;結垢;
反滲透技術(shù)是一種以壓力差為推動(dòng)力,從含鹽水中分離出純凈水的膜分離技術(shù),具有脫鹽效率高、運行成本低、操作簡(jiǎn)單、占地面積小等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應用在火電廠(chǎng)鍋爐補給水處理中。目前由于我國水資源日益短缺,新建的火力發(fā)電廠(chǎng)不再允許使用地下水作為生產(chǎn)用水,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理的城市污水成為其生產(chǎn)用水的唯一來(lái)源。水源的變化使得反滲透膜在生產(chǎn)中會(huì )出現結垢、性能衰退和被污染等問(wèn)題,進(jìn)而造成鍋爐補給水水質(zhì)變差,影響系統的水汽品質(zhì)。當反滲透膜出現以上問(wèn)題時(shí),應及時(shí)分析原因,有針對性地對反滲透膜進(jìn)行化學(xué)清洗,避免造成長(cháng)期不可逆的損害,影響產(chǎn)水性能。
1 反滲透膜的異常情況
例如河北某電廠(chǎng)采用污水處理廠(chǎng)再生水作為生產(chǎn)水源,鍋爐補給水處理系統采用超濾+反滲透的預脫鹽和傳統的陽(yáng)、陰離子交換工藝。該電廠(chǎng)鍋爐補給水處理車(chē)間2號反滲透裝置在2019年9月出現異常情況。其給水壓力、壓差、產(chǎn)水流量和脫鹽率均出現異常,如圖1所示,給水壓力增大了約40%,壓差由0.13 MPa增加到0.55 MPa。圖2是化學(xué)清洗前后產(chǎn)水流量與脫鹽率隨時(shí)間變化圖,由圖2可知,產(chǎn)水流量由55 m3·h-1降至37 m3·h-1,脫鹽率由93.84%降至90.80%,下降約3.2%。
反滲透系統在運行過(guò)程中,一般認為出現下列現象之一者屬于異常情況,反滲透膜需要進(jìn)行化學(xué)清洗:膜產(chǎn)水透過(guò)量下降10%~15%;裝置的脫鹽率降低10%~15%;膜的壓力差增大10%~15%。常見(jiàn)的異?,F象主要表現在流量、脫鹽率和壓差上,檢查原因首先排除原水水質(zhì)是否發(fā)生變化。對于輕微的膜污堵進(jìn)行簡(jiǎn)單的循環(huán)清洗即可,較嚴重的膜污染或者結垢情況則需要進(jìn)行化學(xué)清洗。
2 反滲透膜化學(xué)清洗藥劑的選擇
當確認反滲透膜組件被污染后,必須進(jìn)行化學(xué)清洗。針對不同的污染物,須采用不同的化學(xué)清洗劑。反滲透膜的污染或結垢受其污染物的種類(lèi)、膜本身的材質(zhì)等諸多條件的影響。如表1所示,碳酸鈣垢和硫酸鈣垢的清洗主要采用酸和EDTA鹽;微生物和細菌污染采用非氧化性的殺菌劑;鐵污染的來(lái)源是管道或過(guò)濾器中腐蝕的鐵,主要的清洗藥劑為亞硫酸氫鈉;無(wú)機膠體污染出現的原因主要是再生水的預處理不當,產(chǎn)生的無(wú)機膠體進(jìn)入到反滲透系統,清洗方式主要采用低濃度的NaOH溶液。
3 反滲透膜化學(xué)清洗過(guò)程注意事項
3.1 清洗前準備工作
根據反滲透膜出現的異?,F象,確定反滲透確實(shí)需要化學(xué)清洗。對反滲透膜上的污染物或結垢物進(jìn)行采樣分析,確定污染物或結垢物的化學(xué)成分,進(jìn)而根據表1確定需要采用的化學(xué)配方?;瘜W(xué)清洗前檢查電加熱裝置是否能夠正常工作,確保清洗液的溫度不低于15℃。
3.2 清洗藥液的配置
化學(xué)清洗藥劑的配置是化學(xué)清洗過(guò)程的基礎,其中要藥劑的濃度直接影響化學(xué)清洗的效果。按計算好的藥劑量將藥劑倒入化學(xué)清洗箱中。注水至化學(xué)藥箱滿(mǎn)液位線(xiàn)時(shí),啟動(dòng)清洗液循環(huán)泵,循環(huán)攪拌5 min左右,使之充分混合。檢測其pH值,調節pH值至要求范圍內。
3.3 浸泡
浸泡是反滲透化學(xué)清洗過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程,既可以使化學(xué)液與污染物有足夠的時(shí)間發(fā)生相應的化學(xué)反應,又能讓污染物從膜的表面脫落,溶于化學(xué)液中,達到化學(xué)清洗的目的。在化學(xué)清洗過(guò)程中,一定要保證足夠的浸泡時(shí)間。
河北某電廠(chǎng)針對出現的異?,F象,結合對反滲透進(jìn)水硬度、pH和堿度的化驗分析以及阻垢劑的加入量分析,判斷異常原因是碳酸鈣結垢?;瘜W(xué)清洗后給水壓力、壓差、流量和脫鹽率變化如圖1、圖2所示,可見(jiàn)化學(xué)清洗后2號反滲透裝置運行狀況良好,壓差在0.40 MPa左右,脫鹽率在92.41%左右。運行一段時(shí)間后各項指標恢復到化學(xué)清洗前,脫鹽率下降到81.1%。檢查清洗記錄發(fā)現技術(shù)人員未嚴格按照化學(xué)清洗步序,導致反滲透膜在化學(xué)藥劑中的浸泡時(shí)間不足,未達到化學(xué)清洗效果。
3.4 循環(huán)清洗過(guò)程
循環(huán)清洗是反滲透系統化學(xué)清洗的主要過(guò)程。該過(guò)程中化學(xué)液與膜內部污染物發(fā)生物理的動(dòng)力接觸,進(jìn)一步發(fā)生滲透、摩擦、剪切等反應,從而達到化學(xué)清洗的目的。清洗過(guò)程中清洗液的pH值是重要的測定參數,通過(guò)pH的變化可以判斷系統清洗的狀況和清洗階段?,F場(chǎng)可采用精密試紙法或便攜式pH儀進(jìn)行檢測。
4 結論
反滲透進(jìn)水水質(zhì)的變化,使得反滲透裝置在運行過(guò)程中經(jīng)常會(huì )出現壓差升高、脫鹽率下降等問(wèn)題,同時(shí)增加運行維護工作量。出現異常情況時(shí),應結合各項給水指標,判斷污染類(lèi)型,確定化學(xué)清洗藥劑,同時(shí)在化學(xué)清洗過(guò)程中應嚴格控制清洗劑的溫度和pH值,保證足夠的浸泡時(shí)間,使得清洗劑和污染物可以反應完全。在日常工作中應嚴格按照國家標準進(jìn)行,保證反滲透給水品質(zhì),可以有效地降低反滲透膜污染,延長(cháng)膜清洗周期。