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        1. 無(wú)磷水處理方案在煉油循環(huán)水系統的應用

          2021-02-19 10:38:21   來(lái)源:   評論:0 點(diǎn)擊:   字體大?。?a href="javascript:SetFont(16)">大

          循環(huán)水系統使用的化學(xué)藥劑以磷系藥劑方案為主。隨著(zhù)對含磷污水環(huán)境危害認識的不斷加深,近年來(lái)國家對相關(guān)行業(yè)的要求日益嚴格?!?a target="_blank" title="石油煉制工業(yè)新聞專(zhuān)題" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(14, 106, 173); outline: none;">石油煉制工業(yè)污染物排放標準》(GB31570—2015)規定自2015年7月1日起,所有新建企業(yè)直接排放污水的磷<1 mg/L(以P計),對于需采取特別保護措施的地區,污水中磷的直接排放標準應<0.5 mg/L(以P計)。

          循環(huán)水系統由高磷、低磷直至無(wú)磷水處理的研究和應用逐漸成為趨勢,但循環(huán)水處理的各環(huán)節仍存在諸多瓶頸,亟待通過(guò)研發(fā)新技術(shù)、新工藝及新的藥劑方案進(jìn)行解決。

          四川石化有限責任公司要求其煉油循環(huán)水系統在內的所有循環(huán)水系統,均選用成熟、穩定、經(jīng)濟、環(huán)保的無(wú)磷水處理方案。其第五循環(huán)水場(chǎng)屬于煉油循環(huán)水系統,區域內換熱器工藝介質(zhì)種類(lèi)多,易發(fā)生工藝介質(zhì)泄漏,自投用開(kāi)始一直采用無(wú)磷水處理方案。筆者以該運行系統為研究對象,通過(guò)評估節水效果、循環(huán)水系統腐蝕、結垢和微生物問(wèn)題、泄漏應急處置,綜合考察無(wú)磷水處理方案在煉油循環(huán)水系統中的運行效果。

          1 系統概況

          該循環(huán)水場(chǎng)設計供水能力3萬(wàn) m3/h,保有水量16130 m3,主要為常減壓、制氫、催化、渣油、蠟油、柴油、汽油加氫、硫化回收、芳烴聯(lián)合、MTBE等裝置提供循環(huán)冷卻水,區域內低流速換熱器占比30%,部分高溫介質(zhì)換熱設備(95~115 ℃),換熱器材料以碳鋼為主,少量不銹鋼和銅材換熱器。

          循環(huán)水場(chǎng)補充用水由生產(chǎn)用水和回用水構成,補水水質(zhì)見(jiàn)表 1。其中生產(chǎn)用水取自湔江(牌坊溝水庫)和人民渠,經(jīng)凈水處理后可滿(mǎn)足《石油化工給水排水水質(zhì)標準》(SH 3099—2000)中的生產(chǎn)給水水質(zhì)要求。

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          40 ℃時(shí),混合補水的Langelier飽和指數(L.S.I)為0.44,呈輕微結垢趨勢。隨著(zhù)循環(huán)水濃縮倍數的提高,鈣硬度、總堿度和pH逐漸提高,水質(zhì)逐漸轉變?yōu)閺娊Y垢趨勢。

          2 無(wú)磷水處理方案

          現代循環(huán)冷卻水處理方案趨向于控制循環(huán)水系統水質(zhì)處于結垢狀態(tài),以便控制循環(huán)水系統的腐蝕和結垢問(wèn)題。

          當循環(huán)水的L.S.I控制在2.0左右時(shí),循環(huán)水處于結垢狀態(tài),此時(shí)腐蝕傾向降低,水處理方案控制腐蝕和結垢都比較容易。無(wú)磷水處理方案控制結垢的效果更優(yōu),配合控制循環(huán)水中適當的堿度和pH,能達到良好的腐蝕控制效果。

          基于煉油循環(huán)水系統可能存在碳氫化合物泄漏的特點(diǎn),連續投加氧化性殺菌劑次氯酸鈉,與生物分散劑結合使用,定期投加廣譜高效的非氧化性殺菌劑是當前煉油循環(huán)水系統最有效的菌藻控制方法。

          根據循環(huán)水場(chǎng)的補充水水質(zhì)及系統特點(diǎn),經(jīng)小試和中試驗證,并結合其他類(lèi)似水質(zhì)及系統的經(jīng)驗,確定該循環(huán)水場(chǎng)的無(wú)磷水處理方案。正常運行時(shí)濃縮倍數控制在4~5倍,具體選用方案及功能見(jiàn)表2。

          其中BULAB9420DDS為示蹤型無(wú)磷復合阻垢劑,主要含有丙烯酸、馬來(lái)酸、磺酸鹽類(lèi)多元共聚物;BULAB9050為鋅鹽無(wú)磷緩蝕劑;BULAB9027為唑類(lèi)銅緩蝕劑;BULAB8012為脂肪酸酰胺類(lèi)為主復配的有機分散劑;BULAB6158為異噻唑啉酮類(lèi)和有機溴復合型非氧化性殺菌劑。

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          3 結果與討論

          3.1 節水效果

          回用水一直是該循環(huán)水場(chǎng)重要的補充用水來(lái)源。近3年循環(huán)水場(chǎng)的回用水用量占系統補充水量的30%~40%,平均每年可節約新鮮用水約71萬(wàn)m3。

          3.2 濃縮倍數控制

          日常運行時(shí)綜合考慮安全運行和節水效果,將該循環(huán)水場(chǎng)的正常濃縮倍數維持控制在4~5倍。提高濃縮倍數是循環(huán)冷卻水系統的節水關(guān)鍵,對節約用水及藥劑、降低處理成本有很大的經(jīng)濟效果,如循環(huán)水系統濃縮倍數從3倍提高到5倍,節水效果能提高0.4%。

          在實(shí)際運行中,由于該循環(huán)水場(chǎng)屬于煉油循環(huán)水系統,受區域內換熱器工藝介質(zhì)泄漏后排污置換應急處置的影響,其系統濃縮倍數低于正??刂品秶ㄒ?jiàn)圖 1)。工藝介質(zhì)泄漏為水中微生物的繁殖提供大量營(yíng)養源,低濃縮倍數下水質(zhì)腐蝕趨勢增強,均是無(wú)磷水處理方案運行時(shí)面臨的難題和挑戰。

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          3.3 腐蝕和結垢控制效果

          根據循環(huán)水場(chǎng)的水質(zhì)及系統特點(diǎn),日常運行中控制循環(huán)水Langelier飽和指數L.S.I處于結垢趨勢(見(jiàn)圖 2),通過(guò)無(wú)磷水處理方案的緩蝕、阻垢、分散性能,達到良好的控制系統腐蝕和結垢要求。

          一般認為,循環(huán)水中存在2.0 mg/L Fe2+時(shí),碳鋼換熱器的年腐蝕速率會(huì )增加6~7倍,且局部腐蝕加劇,同時(shí)鐵離子含量高會(huì )給鐵細菌的繁殖創(chuàng )造有利條件,總鐵濃度過(guò)高表明系統腐蝕速率偏高。該系統總鐵質(zhì)量濃度控制在<1.0 mg/L,表明其腐蝕控制在合理范圍。

          對換熱器的腐蝕掛片和試管進(jìn)行監測,結果如表 3所示??梢?jiàn)碳鋼、不銹鋼、黃銅材質(zhì)的腐蝕速率分別滿(mǎn)足<0.075、0.005、0.005 mm/a的要求,系統腐蝕控制良好。

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          監測換熱器換熱管水側的黏附速率,結果見(jiàn)表 4。

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          由表 4可見(jiàn),其黏附速率滿(mǎn)足GB/T 50050— 2017中煉油行業(yè)不應>20 mg/(c㎡·月)(mcm)的控制要求,系統結垢控制良好。

          系統運行3年后在大檢修期間打開(kāi)110-E-150關(guān)鍵換熱器進(jìn)行檢查,未見(jiàn)明顯結垢和腐蝕跡象。

          3.4 微生物控制效果

          微生物可在循環(huán)冷卻水系統中大量繁殖,在有機類(lèi)工藝介質(zhì)泄漏的煉油循環(huán)水系統中尤為嚴重。因回用水存在微生物及有機碳源、氨氮等微生物營(yíng)養源,以回用水作為補充用水的循環(huán)冷卻水系統面臨微生物滋生問(wèn)題。因此無(wú)磷水處理方案需有效控制微生物的危害。

          該循環(huán)水場(chǎng)日常運行時(shí)采用次氯酸鈉和BULAB6158控制系統微生物,同時(shí)使用脂肪酸酰胺類(lèi)為主復配的有機分散劑BULAB8012控制微生物黏泥及有機污垢。

          循環(huán)水中以異養菌的生長(cháng)繁殖最快,數量最多,因此常以異養菌數量代表水中全部細菌總數。監測2020年1~5月循環(huán)水中的異養菌總數,分別為2100、2500、2700、2300、2600 mL-1??梢?jiàn)異養菌總數滿(mǎn)足<105 mL-1的控制要求,系統微生物問(wèn)題控制良好。

          3.5 泄漏處置

          2016年5月E1210貧吸收油換熱器出現泄漏,大量油污、柴油泄漏進(jìn)入循環(huán)水系統,循環(huán)水出現大量浮油,水體乳化嚴重;循環(huán)水中的CODCr、濁度最高達到1160 mg/L和600 NTU(見(jiàn)圖 4),石油類(lèi)物質(zhì)最高達到26.9 mg/L(見(jiàn)圖 5),嚴重危害各生產(chǎn)裝置的安全運行。

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          通過(guò)采取人工打撈、置換,配合實(shí)施BULAB8012油污剝離應急處理方案,10 d內系統得到恢復,循環(huán)水中的CODCr<100 mg/L,濁度<20 NTU,循環(huán)水中的石油類(lèi)物質(zhì)降至5.0 mg/L以下。

          水處理方案中的有機分散劑BULAB8012具有良好的油污剝離能力,用于該循環(huán)水場(chǎng)的泄露應急處理,能幫助快速恢復水系統。

          4 結論

          四川石化第五循環(huán)水場(chǎng)投用8年來(lái)一直采用無(wú)磷水處理方案,取得了良好的節水效果,系統回用水利用率達到30%~40%,對腐蝕、結垢和微生物問(wèn)題控制良好,油類(lèi)泄漏應急處理方案高效及時(shí),社會(huì )、經(jīng)濟和環(huán)境效益良好。



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